静电除尘器维修内容介绍
(1)外壳:除尘器外壳包括壳体、进出口喇叭、灰斗等,其都为型钢及冷轧薄钢板焊接而成,此外还包括一些必要的检查门。静电除尘器外壳的所有焊缝应密封,所有的检查门均应开关灵活,且密封良好,检查漏气可以用风速仪,或用一薄纸片在门缝处移动,若纸被吸引则就是漏气,发现漏气后应开门检查密封材料是否完好,如有破损应及时换。定期清扫除尘器壳体各部位的积灰,定期向检查门的回转部位及丝杆上足润滑油,以保证转动灵活;
(2)极板、极线:静电除尘器的极板、极线是其除尘的关键部件,应定期检查其是否变形,极距是否在要求的范围之内,若发现异常应及时处理并修复。
(3)极板、极线传动:极板、极线传动由振打锤、振打轴、传动链、链轮、减速机及电机等组成,是保证振打清灰的重要手段,应经常检查振打锤是否松动或脱落,振打轴及传动部的转动是否灵括,动作应可靠无误,减速机及电机工作是否正常,并应定期检查减速机的润滑是否良好,符合要求。
(4)极线吊挂及绝缘件:定期检查绝缘子和绝缘套管,井用干布将其表面擦拭干净,用2000V的摇表测定高压线路的绝缘电阻,其值不得小于100MΩ。定期检查阴极吊挂,极线传动保温箱中的电加热系统,其电加热器是否工作正常,加热温度是否可以达到预定值。
(5)高压电源:定期检查高压电源及整流装置是否工作正常,电压、电流是否能达到正常值。
(6)卸灰阀:定期检查卸灰阀动作是否正常,工作周期是否和设定值相同,是否有异物绞烂、卡碰,阀体、密封是否有破损。定期检查输灰装置的运转状况,检查有无磨损等。
(7)除尘器灰斗:静电除尘设备灰斗内,不允许有异物特别是大块物料落人卸灰阀内,每次除尘器检修后,在排灰阀工作前从灰斗上检查孔检查卸灰阀内,确认无异物后方可启动。
(8)接地电阻:每年测定一次除尘器的接地电阻,其值不得大干4Ω。
静电除尘器大修步骤介绍
1、本体清灰
(1)电场整体自然冷却一定时间后,方可打开电场各人孔门加速冷却(大型电除尘器电场自然冷却时间一般不少于8小时)。当内部温度降到50度以下时方可进入电场内部工作。应严防突然进入冷空气,造成温度骤变使外壳、极线、极板等金属构件产生变形。进入电场内部工作人员不少于二人,且至少有一人在外监护。
(2)清灰前检查
a)初步观察阳极板、阴极线的积灰情况,分析积灰原因,做好技术记录。
b)初步观察气流分布板,做好技术记录。
c)极板弯曲偏移,阴极框架变形,极线脱落或松动等情况及及宏观检查。
(3)清灰方法及注意事项
a)处理电场内部包括阴、阳极及振打装置、槽形板、灰斗、进出口封头及导流板、气流分布板、孔板壳体内壁上的积灰。
b)清灰时要自上而下,由入口到出口顺序进行,清灰人员和工具等不要掉入灰斗中
c)灰斗堵灰时,一般不准从灰斗人孔门放灰。处理灰斗积灰时,应开启冲灰水启动排灰阀,使积灰尽量以正常渠道排放。如灰斗内部灰有板结现象时要采取人工敲打或其他方法进行处理。
2、阳极板排的检修工艺及质量标准
(1)阳极板完好性检查
a)用目测或拉线法检查阳极板弯曲变形情况。测量后阳极板平面误差≯5mm,板排对角线偏差≯10mm,偏差≯L/1000且较大不超过100mm。
b)检查极板锈蚀及电蚀情况,找出原因并予。对穿孔的极板及损伤与面积过大造成极板弯曲,极距无法保证的极板应予换。
c)检查阳极板排连接腰带的固定螺丝是否松动,焊接是否脱焊,板排组合良好,无腰带脱开或连接小钢管脱焊情况,如有以上情况存在时应予处理。当板排采用焊接小钢管组合时,补焊宜采用直流焊机以减少对板排平面度的影响。板排中板间左右活动间隙为8mm左右,能略微活动。
d)检查阳极板排夹板、撞击杆是否脱落开焊与变形,必要时进行补焊与校正,撞击杆应限制在阳极内,并留有一定的活动间隙。
(2)阳极板同极距的测量
a)每个电场以中间部分较为平直的阳极板面的基准测量同极距,间距测量可选在每排极板的出入口位置,沿极板上、中、下三点进行,极板高度及明显有变形部位,可适当增加测点。每次大修应在同一位置测量,并将测量及调整后的数据记入设备台帐。
b)同极距的允许偏差为:极板高度≯7米时,±17mm,极板高度?7米时,±20mm。同极距测量表格要记录清楚,数据不得伪造。
(3)阳极板的整体调整
a)同极距的调整:当弯曲变形较大时可通过木锤或橡皮锤敲击弯曲较大处,然后均匀减少力度向两端延伸敲击予以调整。
b)当极板有严重错位或下沉情况,同极距超过规定而现场无法及需要换极板时,在大修前要做好揭顶准备,编制较为详细的检修方案。
c)新换阳极板每块极板应按照制造厂规定进行测试,极板排组合后平面及对角线误差符合制造厂要求,吊装时应注意符合原排列方式。换板排的其它有关注意事项
3、 阴极大小框架、阴极线的检修工艺及质量标准。
静电除尘器定期巡回检查和水泥窑头静电除尘器改造实施
[一]、电除尘器定期巡回检查
对于电除尘器系统,本着“收得下,排得出”的原则,把巡回监视的放在灰斗落灰及气力除灰系统排灰是否正常上。具体应做到:
(1)定期进行除尘器维修,检查除尘器灰斗及其落灰管,判断灰斗是否存在积灰、棚堵现象。电厂采用半干法烟气脱硫技术脱硫后,由于烟气温度较低,脱硫灰流动性差,电除尘器存在灰斗积灰堵塞的隐患。值班人员应加强对脱硫后电除尘器灰斗的巡检,每班一次用手锤敲击灰斗振打铁及落灰管,通过听声音、摸温度判断灰斗及落灰管是否存在积灰,棚堵现象。
发现堵塞现象,应及时疏通,直到脱硫灰能够自由落入仓泵,微开灰斗底部事故排灰门,确认灰斗负压正常后,灰斗堵灰处理完毕。
(2)定期检查除灰系统进料阀、排气阀动作是否到位。要确保电除尘器的正常运行,先保证除灰系统的正常运行。在生产实践中发现,除灰仓泵顶部排气阀开关不到位或排气管路积灰堵塞时,仓泵进料阀打开后,随飞灰一起进入仓泵内的烟气无法及时排入灰斗顶部,仓泵内形成正压,阻碍灰斗内飞灰的正常流入,使进入仓泵内的灰量很少,气力除灰的实际出力降低,造成灰斗积灰、电场二次短路,失去除尘能力。针对以上问题,运行人员应加强对除灰仓泵排气阀、进料阀及仓泵下灰量的巡检力度,发现异常及时处理,使灰斗内飞灰及时输送到灰库,确保除尘器电场的稳定、运行。
(3)加强灰斗高料位监视,发现异常及时警报、判断和处理。为保证料位警报的准确性,在除尘器灰斗的高低位置分别设置“灰斗料位高一值”、“灰斗高料位”警报料位计,监盘人员发现灰斗料位警报,应及时汇报班长,并去现场检查确认。运行规程中也应明确实际料位警报及料位计误警报的处理方法,做到了有章可循。
[二]、水泥窑头电除尘器改造实施
某1000t/d水泥熟料生产线其窑头配置了鲁奇BS780型电除尘器,规格为18/7.5/3*9/0.4。根据确定的改造方案,生产线窑头电除尘器实施了技术改造。先,拆除了原水平进气口及进风管道,安装好新的上进气口及重新布置进风管道;拆除原气体分布板,安装新的气体分布板及增加V形导流板。其次是进行了一系列的维修和换工作,主要包括:换一电场所有极板、框架、极线及部分振打锤、轴承座;对二、三电场的阳极板进行校正,补充缺损的阴极线和阴、阳极振打锤、轴承座,对变形的阴极框架及极线进行校直;修复、补充顶梁下导流板,两侧阻流板;恢复所有阴、阳极振打传动系统;调整、修复所有阴、阳极振打轴、振打锤、振打砧子的位置,使其运行平稳、振打准确有力;校正、调整3个电场的极间距尺寸,使其达到技术标准要求;检查、修复人孔门的密封材料,恢复人孔门的密封性能;检查、修复拉链机的漏风点(电除尘器漏风率应<5%);上进气口保温。此外,对收尘风机增加了变频调速系统,以方便操作控制,严格控制收尘器入口温度。
经静电除尘器改造大修以后,含尘气流从上进气口进入后直接冲击上进气斜面底板,大颗粒粉尘失去动能落入下灰斗,烟气中微粒反向折射冲向导流板。导流板一方面对烟气进行导向和均流,一方面起着再阻挡部分灰尘的作用。从导流板出来的烟气通过分布板再次均流后进入电场,此时进入电场的烟气95%以上为微粒,由此就了对电除尘器前端内部件的磨损,延长了电除尘器使用寿命,使电除尘器长期处在一种良好的状态下运行。另外除尘效率大大提高,实测排放浓度(标况)小于50mg/m³,为39~45mg/m³,比改造前下降6g/m³,因些减少排放3797.5t/a,年减少损失50万元以上。同时,通过近二年多的使用表明,排风机叶轮使用寿命延长2倍以上,电厂内部件磨损明显减小,取得很好效果,达到了预期改造目的,经过系统调试通过了省环保局组织的粉尘排放环境评价验收。
泊头市慧阳环保设备有限公司(http://www.bthualan.com)是一家集研究、设计、制造安装及售后服务为一体的企业。公司生产的木工除尘器、除尘器配件、除尘器设备、除尘器骨架、静电除尘器系列、布袋除尘器系列、旋风除尘器系列、湿式除尘器系列、焦炉除尘器、焦化厂除尘器、除尘器布袋产品、星型卸料器输送设备系列等产品进入市场,靠不断提高的产品质量、诚实的服务、优惠的价格占领市场,然后打造一个品牌。
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